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焦爐煤氣凈化工序中設(shè)置終冷器的主要作用是對煤氣進行冷卻和洗深煤氣中夾帶的萘。煤氣中夾帶的萘進人洗油吸收系統(tǒng)會使洗油質(zhì)量變壞,影響苯族烴的回收率,并且萘進入富油中還會影響輕苯的質(zhì)量,煤氣中夾帶的氣體萘在冷凝后還會結(jié)晶,造成設(shè)備或管道堵塞,所以焦爐煤氣在進行洗滌前應(yīng)首先脫除所含的氣體蔡。因而終冷器的操作顯得尤為重要。
(1)對于煤氣出口溫度偏差大的問題,我們進行了分析,發(fā)現(xiàn)在以往的操作中當需要調(diào)節(jié)終冷器的溫度時,操作工往往只調(diào)節(jié)冷卻水的總水閥門,而忽略了煤氣分配不均的情況,造成終冷器煤氣存在偏流,使得進口溫度相局的煤氣出口溫度偏差卻較大率,通過觀察和分析我們采用了調(diào)單臺終冷器進水量來控制各器溫度的方法。
根據(jù)各終冷器煤氣的出口溫度情況來進行單器調(diào)節(jié),終冷器溫度高相應(yīng)地加大該器的進水量,反之則減小進水量,減少了其他因素對終冷器出口溫度的影響,從而改善了以前兩臺終冷器溫度不平衡的問題。通過終冷器操作的改進,降低了煤氣中的含水量,大大改善了脫苯蒸餾的操作條件,穩(wěn)定了塔頂溫度,便得輕苯槽樣的合格率也得到了提高。
(2)改進前終冷器出口煤氣含萘量達到0.7~0.9g/m,洗油洗滌時會進人洗油中,使洗油質(zhì)量變壞,影響輕苯槽樣的合格率。我們經(jīng)過分析后認為影響器后含蔡高的源因主要有兩方面:
1)初玲器溫度較高導致在初冷操作時萘的冷凝率較低,很多的氣體萘沒有在初冷時被冷凝下來,而以氣態(tài)萘的形式存在煤氣中,使得進終冷器的煤氣含萘偏高。
2)終冷器阻力高,有部分萘及焦油類物質(zhì)粘在終冷器的冷卻水管壁上,導致終冷器的換熱效率比較低,煤氣和冷卻水的換熱效果較差,煤氣溫度較高,不能被冷卻到規(guī)定溫度,使得本可以冷凝下來的蔡仍然存在煤氣中,而使初冷器后煤氣含蔡高。